大朝山電站尾水隧洞施工創優質工程經驗談(該工程由中國水利水電第十四工程局承建.)
大朝山水電站位于云南省云縣和景東縣交界的瀾滄江上,裝機6×225MW,動態總投資88.7億元。主要建筑物由碾壓混凝土重力壩、地下廠房、長尾水隧洞、導流洞等組成。
我們水電十四局中標承建導流洞、左岸壩基水上部分及邊坡開挖支護、兩條長尾水隧洞等工程,現已完成建安工程總投資約3.8億元。
兩條尾水隧洞主洞長分別為1143.85m和1092.41m,出口中段由于地質條件差,均一分為二,形成四條支管,岔支管軸線總長706.14m,四個尾水閘門井高度均為52m,施工支洞總長873m,石方洞挖約65萬m3,混凝土約14萬m3。主洞開挖直徑大部份為16.3m,襯砌厚度僅0.5m。我們的主要做法是:
一、建立健全質量管理體系。
我局中標大朝山水電站尾水隧洞工程后,及時抽調精兵強將,組建了大朝山分局,并明確了分局常務副局長唐大齡為該項目質量、安全的第一責任人,組成以技術部、質保部、試驗室、綜合部、測量組以及作業隊等的質量保證體系。
1997年5月25日,長尾水隧洞工程正式開工,1998年8月,我局開始按ISO9002質量管理體系試運行,1999年元月正式通過貫標認證。在長尾水隧洞施工過程中,嚴格按ISO9002質量標準組織施工,編寫了《尾水隧洞工程質量計劃》,《尾水隧洞工程質量管理考核辦法》等文件,職責明確,獎罰分明,充分調動廣大干部職工質量管理的積極性。質量目標為:建筑工程合格率100%,優良率80%以上,安裝工程合格率100%,優良率90%以上,建成讓業主滿意的優質工程。
二、嚴格抓好過程控制。
1、樹立精品工程意識。
水電十四局大朝山分局班子成員有一個共同的心愿,就是要做到“干一個工程、創一塊牌子”,按照“安全是保證、質量是生命、進度是中心、效益是目的”的指導思想組織施工,樹立視優良為合格的精品思想,為我局的生存發展贏得信譽。
2、程序化管理。
在收到單項工程設計圖紙后,請設代、地質、項目監理進行技術交底,理解設計意圖、了解地質條件,對施工中的難點和疑點提出請教,進行討論。然后編寫施工技術措施,報監理工程師批準后,再由分局總工組織有關部門及施工隊進行第二層次的技術交底,由技術部編寫作業指導書。開工前,由工程隊技術主管組織有關班組進行第三層次的技術交底。
3.實施全過程質量控制。
一是堅持進貨檢驗制度。工程所用鋼筋、水泥等主材必須是有出廠合格證的產品,同批產品運達工地后,由物資部門通知試驗室,按規范要求取樣作物理力學試驗,所用鋼材、水泥全部合格。
二是強化現場質量管理。施工現場實行掛牌制,明確質量責任人質檢員和主要工序責任人,實行誰施工誰負責的安全質量經濟責任制,獎罰分明,當月兌現,并作好原始記錄,責任落實到人。嚴格執行三檢制度,上道工序未經檢查合格,下一道工序不得開工,質檢人員三班旁站監督,并賦予質檢人員一票否決權,嚴把質量關。
三、開挖支護施工。
1#長尾水隧洞由于開挖斷面較大,分上下兩層進行開挖支護施工,并按先施工上部再施工下部的程序進行,上部開挖除尾水支洞由于斷面較小采用全斷面施工外,其余均采用中導洞擴挖跟進的方式施工,下部采用一次開挖方式進行施工。在整個開挖過程中,遵循中導洞開挖保進尺、規格開挖保質量、岔支管開挖保安全的原則。規格開挖特別是周邊孔的控制成了整個C5標開挖質量控制的重點,并針對開挖施工中的關鍵性工序,如測量、造孔及裝藥制定了具體的質量控制措施:
一是規格開挖全部采用臺車造孔,造孔孔深限制為3m,周邊孔間距不超過60cm,造孔時嚴格按測量點造孔。
二是采用了先進的測量儀器如TC800及GDM450全斷面儀等,保證了放樣準確,并能通過及時測出的成型斷面指導下一步施工。
三是根據不同地質條件及時調整爆破參數,以取得良好爆破效果。
四是根據巖石條件適當調整放樣規格:盡量減少超挖。
五是采用新奧法施工,不良地質段進行及時有效的支護。
噴錨支護原則上考慮,在地質條件較好地段開挖成形一段后,在不影響開挖的前提下支護開挖同步施工,在地質條件較差地段采用開挖一排炮噴錨支護一排的方式施工。
另外,對尾水隧洞的一些特殊洞段,根據其體型及地質條件,制定了一定的質量控制措施。如通風豎井引進反井鉆機施工,轉彎段造孔采用短釬,岔管段用反向開挖法,尾水支洞出口段采用小藥量小進尺多循環的方式,既保證了施工質量又提高了施工進度。
四、混凝土襯砌施工。
尾水隧洞工程混凝土襯砌施工,基本上按底拱邊頂拱兩次澆筑成型,全部為泵送C20砼(R28),主洞使用鋼模臺車,分底拱90°邊頂拱270°兩次澆筑,岔管使用木模板,木拱架立模,支管分別使用木拱架、木模板和輕型鋼拱架、組合小鋼模兩種立模形式。
1、混凝土拌和。
本工程襯砌混凝土的特點一是全部為泵送,二是主洞襯砌厚度僅0.5m,雙層鋼筋,要求混凝土必須保持較好的和易性和流動性。為此我局做了大量的室內配合比試驗,并利用2#公路恢復工程作了一定的生產性試驗,使用FDN-07R外加劑,使混凝土含氣量保持在3-4%,確保混凝土抗壓強度、抗滲、抗凍指標全部滿足設計要求。
針對人工砂含水量波動大,混凝土塌落度難于控制,拌和系統采用兩個雨棚的大砂倉,輪流使用,保證砂子脫水時間不少于5天,堅持校秤制度,提高稱量精度,水泥先到先用,庫存時間不超過30天,試驗人員堅守拌和樓,發現異常及時檢查調整。
2、底拱混凝土。
底拱混凝土澆筑要注意兩個問題,一是表面氣孔,混凝土振搗后,氣泡不易排出,吸附模板表面,形成麻面,解決的辦法是在混凝土終凝前脫模,人工原漿抹面。二是模板漂移,采用打地錨、加撐桿的辦法克服,混凝土坍落度控制在10-14cm之間。
3、邊頂拱混凝土。
采用鋼模臺車澆筑邊頂拱混凝土,也存在兩個難點,一是振搗困難,只有瘦小人員可以進倉使用插入式振動器振搗,中下部附著式振動器為附、插入式為主,頂部附著式振動器為主。二是如何澆滿頂部混凝土,確保有效厚度,使用沖天管混凝土入倉方式,并適當增加模板鋼度,達到了滿意結果。1#尾水主洞1143.85m,回填灌漿耗漿358.4m3,每米洞長耗漿僅0.31m3,2#主洞1092.41m、耗漿458.4m3,每米洞長耗漿0.42m3。
五、施工質量評定
1、開挖支護工程。
1#尾水隧洞開挖巖面平整,成形輪廓明晰、無欠挖,扣除地質原因超挖,平均徑向超挖控制在規范允許的20Cm以內,光爆孔痕跡保存率達85%以上,圍巖穩定,噴混凝土及錨桿拉撥試驗全部合格,開挖單元工程優良率達88.9%。錨噴支護單元工程優良率達90%以上。開挖支護評定為優良級。
2、鋼筋混凝土工程。
1#尾水隧洞襯砌鋼筋混凝土C20取樣653組,平均抗壓強度25.66MPa,強度合格率100%、強度保證率98.7%,遠大于標書要求的85%。混凝土外觀平順光滑、整體性好、無麻面,混凝土成形斷面實測16697點,平均超徑14.9mm,遜徑15.3mm,過水斷面滿足設計要求,鋼筋混凝土評定為優良等級。1#尾水洞監理取樣160組,全部達到設計標號,28天平均強度25.6MPa,保證率95%;2#尾水洞由監理取樣150組,全部達到設計標號,28天平均強度25.8MPa,保證率98%。
3、灌漿工程。
1#尾水隧洞回填灌漿飽滿,經固結灌漿后巖體單位吸水率明顯降低,灌后壓水檢查巖體單位吸水率平均為0.12Lu,遠小于標書要求的3Lu的合格標準。灌漿單元工程優良率達92.1%,灌漿工程評定為優良等級。
1#尾水隧洞工程總共劃分為489個單元工程,優良單元456個,單元合格率100%,優良率93.3%,開挖支護、鋼筋混凝土、灌漿均達優良等級。
六、新技術的應用。
1、混凝土拌和樓微機控制。
對原鄭州產3×1.5m3拌和樓的稱量及控制系統進行徹底更換,實行微機管理、程序控制,使其稱量精度達到并超過規范要求的精度,對已拌制的混凝土配料數據全部存入電腦,達到了質量穩定、節約水泥的目的。使28天抗壓強度C20泵送混凝土水泥單耗僅260kg/m3,且其強度保證率達99%,每方混凝土節約水泥約20kg。
2、采用LM反井鉆機。
為解決好通風散煙及文明施工,兩條長尾水隧洞設計布置有4個通風豎井,高度106-140m,直徑1.4m,若采用常規鉆爆法施工,每個井至少要4個月才能完成,而且不安全因素多。在業主的支持下,我局引進北京中煤礦山工程公司的LM反井鉆機,快速、安全、準確地完成了4個井的施工,單井的實際施工時間僅25-30天,鉆孔偏差完全控制在井深的0.5%以內。豎井貫通后,排炮通風散煙時間平均縮短約45分鐘,排炮循環時間減少約兩小時,為洞內文明施工創造良好條件。
3、灌漿自動記錄儀。
兩條長尾水隧洞固結灌漿總量約28000m,全部采用兩臺J31-C型灌漿自動記錄儀記錄,即保證了灌漿質量,也有確保了原始記錄的真實性。
4、氣泡帷幕。
尾水1#、2#出口巖埂拆除,為防止大量石碴涌進洞內,采用下閘后堰內充水爆破,為有效削減水擊波的影響,爆破時,在洞口布置了兩道間隔3m的氣泡帷幕,經長委專家實測及試驗,水擊波削減了90%以上,確保了閘門周圍建筑物的安全。
大朝山水電站1#尾水隧洞工程已獲得云南省2001年度優質工程一等獎,成績的取得,與業主、設代、地質、監理的支持分不開,設代、地質、監理及時解決現場存在的一些實際問題,為工程施工的順利進行和確保質量創造了條件,業主每年召開一次質量工作會議,對施工質量好的項目及有關人員給予獎勵,推動了項目的質量管理工作,高標準,嚴要求更上一層樓。
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大朝山水電站位于云南省云縣和景東縣交界的瀾滄江上,裝機6×225MW,動態總投資88.7億元。主要建筑物由碾壓混凝土重力壩、地下廠房、長尾水隧洞、導流洞等組成。
我們水電十四局中標承建導流洞、左岸壩基水上部分及邊坡開挖支護、兩條長尾水隧洞等工程,現已完成建安工程總投資約3.8億元。
兩條尾水隧洞主洞長分別為1143.85m和1092.41m,出口中段由于地質條件差,均一分為二,形成四條支管,岔支管軸線總長706.14m,四個尾水閘門井高度均為52m,施工支洞總長873m,石方洞挖約65萬m3,混凝土約14萬m3。主洞開挖直徑大部份為16.3m,襯砌厚度僅0.5m。我們的主要做法是:
一、建立健全質量管理體系。
我局中標大朝山水電站尾水隧洞工程后,及時抽調精兵強將,組建了大朝山分局,并明確了分局常務副局長唐大齡為該項目質量、安全的第一責任人,組成以技術部、質保部、試驗室、綜合部、測量組以及作業隊等的質量保證體系。
1997年5月25日,長尾水隧洞工程正式開工,1998年8月,我局開始按ISO9002質量管理體系試運行,1999年元月正式通過貫標認證。在長尾水隧洞施工過程中,嚴格按ISO9002質量標準組織施工,編寫了《尾水隧洞工程質量計劃》,《尾水隧洞工程質量管理考核辦法》等文件,職責明確,獎罰分明,充分調動廣大干部職工質量管理的積極性。質量目標為:建筑工程合格率100%,優良率80%以上,安裝工程合格率100%,優良率90%以上,建成讓業主滿意的優質工程。
二、嚴格抓好過程控制。
1、樹立精品工程意識。
水電十四局大朝山分局班子成員有一個共同的心愿,就是要做到“干一個工程、創一塊牌子”,按照“安全是保證、質量是生命、進度是中心、效益是目的”的指導思想組織施工,樹立視優良為合格的精品思想,為我局的生存發展贏得信譽。
2、程序化管理。
在收到單項工程設計圖紙后,請設代、地質、項目監理進行技術交底,理解設計意圖、了解地質條件,對施工中的難點和疑點提出請教,進行討論。然后編寫施工技術措施,報監理工程師批準后,再由分局總工組織有關部門及施工隊進行第二層次的技術交底,由技術部編寫作業指導書。開工前,由工程隊技術主管組織有關班組進行第三層次的技術交底。
3.實施全過程質量控制。
一是堅持進貨檢驗制度。工程所用鋼筋、水泥等主材必須是有出廠合格證的產品,同批產品運達工地后,由物資部門通知試驗室,按規范要求取樣作物理力學試驗,所用鋼材、水泥全部合格。
二是強化現場質量管理。施工現場實行掛牌制,明確質量責任人質檢員和主要工序責任人,實行誰施工誰負責的安全質量經濟責任制,獎罰分明,當月兌現,并作好原始記錄,責任落實到人。嚴格執行三檢制度,上道工序未經檢查合格,下一道工序不得開工,質檢人員三班旁站監督,并賦予質檢人員一票否決權,嚴把質量關。
三、開挖支護施工。
1#長尾水隧洞由于開挖斷面較大,分上下兩層進行開挖支護施工,并按先施工上部再施工下部的程序進行,上部開挖除尾水支洞由于斷面較小采用全斷面施工外,其余均采用中導洞擴挖跟進的方式施工,下部采用一次開挖方式進行施工。在整個開挖過程中,遵循中導洞開挖保進尺、規格開挖保質量、岔支管開挖保安全的原則。規格開挖特別是周邊孔的控制成了整個C5標開挖質量控制的重點,并針對開挖施工中的關鍵性工序,如測量、造孔及裝藥制定了具體的質量控制措施:
一是規格開挖全部采用臺車造孔,造孔孔深限制為3m,周邊孔間距不超過60cm,造孔時嚴格按測量點造孔。
二是采用了先進的測量儀器如TC800及GDM450全斷面儀等,保證了放樣準確,并能通過及時測出的成型斷面指導下一步施工。
三是根據不同地質條件及時調整爆破參數,以取得良好爆破效果。
四是根據巖石條件適當調整放樣規格:盡量減少超挖。
五是采用新奧法施工,不良地質段進行及時有效的支護。
噴錨支護原則上考慮,在地質條件較好地段開挖成形一段后,在不影響開挖的前提下支護開挖同步施工,在地質條件較差地段采用開挖一排炮噴錨支護一排的方式施工。
另外,對尾水隧洞的一些特殊洞段,根據其體型及地質條件,制定了一定的質量控制措施。如通風豎井引進反井鉆機施工,轉彎段造孔采用短釬,岔管段用反向開挖法,尾水支洞出口段采用小藥量小進尺多循環的方式,既保證了施工質量又提高了施工進度。
四、混凝土襯砌施工。
尾水隧洞工程混凝土襯砌施工,基本上按底拱邊頂拱兩次澆筑成型,全部為泵送C20砼(R28),主洞使用鋼模臺車,分底拱90°邊頂拱270°兩次澆筑,岔管使用木模板,木拱架立模,支管分別使用木拱架、木模板和輕型鋼拱架、組合小鋼模兩種立模形式。
1、混凝土拌和。
本工程襯砌混凝土的特點一是全部為泵送,二是主洞襯砌厚度僅0.5m,雙層鋼筋,要求混凝土必須保持較好的和易性和流動性。為此我局做了大量的室內配合比試驗,并利用2#公路恢復工程作了一定的生產性試驗,使用FDN-07R外加劑,使混凝土含氣量保持在3-4%,確保混凝土抗壓強度、抗滲、抗凍指標全部滿足設計要求。
針對人工砂含水量波動大,混凝土塌落度難于控制,拌和系統采用兩個雨棚的大砂倉,輪流使用,保證砂子脫水時間不少于5天,堅持校秤制度,提高稱量精度,水泥先到先用,庫存時間不超過30天,試驗人員堅守拌和樓,發現異常及時檢查調整。
2、底拱混凝土。
底拱混凝土澆筑要注意兩個問題,一是表面氣孔,混凝土振搗后,氣泡不易排出,吸附模板表面,形成麻面,解決的辦法是在混凝土終凝前脫模,人工原漿抹面。二是模板漂移,采用打地錨、加撐桿的辦法克服,混凝土坍落度控制在10-14cm之間。
3、邊頂拱混凝土。
采用鋼模臺車澆筑邊頂拱混凝土,也存在兩個難點,一是振搗困難,只有瘦小人員可以進倉使用插入式振動器振搗,中下部附著式振動器為附、插入式為主,頂部附著式振動器為主。二是如何澆滿頂部混凝土,確保有效厚度,使用沖天管混凝土入倉方式,并適當增加模板鋼度,達到了滿意結果。1#尾水主洞1143.85m,回填灌漿耗漿358.4m3,每米洞長耗漿僅0.31m3,2#主洞1092.41m、耗漿458.4m3,每米洞長耗漿0.42m3。
五、施工質量評定
1、開挖支護工程。
1#尾水隧洞開挖巖面平整,成形輪廓明晰、無欠挖,扣除地質原因超挖,平均徑向超挖控制在規范允許的20Cm以內,光爆孔痕跡保存率達85%以上,圍巖穩定,噴混凝土及錨桿拉撥試驗全部合格,開挖單元工程優良率達88.9%。錨噴支護單元工程優良率達90%以上。開挖支護評定為優良級。
2、鋼筋混凝土工程。
1#尾水隧洞襯砌鋼筋混凝土C20取樣653組,平均抗壓強度25.66MPa,強度合格率100%、強度保證率98.7%,遠大于標書要求的85%。混凝土外觀平順光滑、整體性好、無麻面,混凝土成形斷面實測16697點,平均超徑14.9mm,遜徑15.3mm,過水斷面滿足設計要求,鋼筋混凝土評定為優良等級。1#尾水洞監理取樣160組,全部達到設計標號,28天平均強度25.6MPa,保證率95%;2#尾水洞由監理取樣150組,全部達到設計標號,28天平均強度25.8MPa,保證率98%。
3、灌漿工程。
1#尾水隧洞回填灌漿飽滿,經固結灌漿后巖體單位吸水率明顯降低,灌后壓水檢查巖體單位吸水率平均為0.12Lu,遠小于標書要求的3Lu的合格標準。灌漿單元工程優良率達92.1%,灌漿工程評定為優良等級。
1#尾水隧洞工程總共劃分為489個單元工程,優良單元456個,單元合格率100%,優良率93.3%,開挖支護、鋼筋混凝土、灌漿均達優良等級。
六、新技術的應用。
1、混凝土拌和樓微機控制。
對原鄭州產3×1.5m3拌和樓的稱量及控制系統進行徹底更換,實行微機管理、程序控制,使其稱量精度達到并超過規范要求的精度,對已拌制的混凝土配料數據全部存入電腦,達到了質量穩定、節約水泥的目的。使28天抗壓強度C20泵送混凝土水泥單耗僅260kg/m3,且其強度保證率達99%,每方混凝土節約水泥約20kg。
2、采用LM反井鉆機。
為解決好通風散煙及文明施工,兩條長尾水隧洞設計布置有4個通風豎井,高度106-140m,直徑1.4m,若采用常規鉆爆法施工,每個井至少要4個月才能完成,而且不安全因素多。在業主的支持下,我局引進北京中煤礦山工程公司的LM反井鉆機,快速、安全、準確地完成了4個井的施工,單井的實際施工時間僅25-30天,鉆孔偏差完全控制在井深的0.5%以內。豎井貫通后,排炮通風散煙時間平均縮短約45分鐘,排炮循環時間減少約兩小時,為洞內文明施工創造良好條件。
3、灌漿自動記錄儀。
兩條長尾水隧洞固結灌漿總量約28000m,全部采用兩臺J31-C型灌漿自動記錄儀記錄,即保證了灌漿質量,也有確保了原始記錄的真實性。
4、氣泡帷幕。
尾水1#、2#出口巖埂拆除,為防止大量石碴涌進洞內,采用下閘后堰內充水爆破,為有效削減水擊波的影響,爆破時,在洞口布置了兩道間隔3m的氣泡帷幕,經長委專家實測及試驗,水擊波削減了90%以上,確保了閘門周圍建筑物的安全。
大朝山水電站1#尾水隧洞工程已獲得云南省2001年度優質工程一等獎,成績的取得,與業主、設代、地質、監理的支持分不開,設代、地質、監理及時解決現場存在的一些實際問題,為工程施工的順利進行和確保質量創造了條件,業主每年召開一次質量工作會議,對施工質量好的項目及有關人員給予獎勵,推動了項目的質量管理工作,高標準,嚴要求更上一層樓。
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